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珠江啤酒发展循环经济提升核心竞争力
www.xhjj.net 2007-12-21  
珠江啤酒发展循环经济提升核心竞争力
    在科技创新中不断做强做大的广州珠江啤酒集团,目前其总部生产能力突破150万吨,成为全球单厂最大的啤酒酿造中心之一。然而,其吨啤酒综合能耗仅为76.75千克标煤,其中吨啤酒耗电85.99千瓦时,耗水4.7吨,各项技术指标均处于国际先进水平。国家发改委、国家食品生产力促进中心、中国酿酒工业学会一致认定,珠江啤酒循环经济为我国啤酒业发展循环经济的最佳选择模式。

    循环使用减少消耗

    广州珠江啤酒集团董事长、总经理方贵权说:“面对日益紧缺的资源和能源,珠啤集团将发展循环经济作为提升企业核心竞争力的重要举措,全面采用生产效率高、生产周期短、能耗水平低、污染物排放少的先进工艺发展循环经济,启动了技术含量高、环保效益非常显著的错流膜过滤、糖化二次蒸汽热能回收、沼气回收综合利用、变压器低压回路节电改造等循环经济项目,多管齐下实施节能减排,打造了环保珠啤。”

    目前我国啤酒企业平均吨耗水为10至12吨,而国际先进水平为6至7吨。珠啤集团花大力气做好水资源的综合利用工作。首先,实施冷凝水回收利用,每天可回收约500吨的冷凝水;通过糖化热水的回收,每天可剩余80℃左右的热水近1000吨,经软化作为锅炉用水,节约了水资源,利用了热能;实施了冷却水回收、中水回用工程,将污水回收深度处理后供给车间冲洗地板、设备冷却、花圃浇花、冲厕所等非生产用水,每年可以回用近60万吨水。在糖化过程节能方面,珠啤集团在国内率先通过安装高效、低耗麦汁煮沸系统以及对麦汁煮沸过程二次蒸汽进行回收循环利用,避免了煮沸过程二次蒸汽的排放,节约蒸汽使用量30%。在废碱液的回收利用方面,珠啤集团投资400多万元对啤酒酿造CIP清洗、灌装洗瓶过程中产生的废碱液进行回收利用,回收后的废碱液一方面用于锅炉烟气的脱硫和中和冲灰水;另一方面用于污水站调节污水的PH值,减少了污染物的排放。

    技术改造降低能耗

    珠啤集团投产20多年来,始终坚持采用先进生产工艺,使用先进高效的生产设备,不断优化生产流程,重视技改挖潜,致力于降低能源、资源消耗水平。珠啤集团采用快速发酵工艺,比传统发酵工艺缩短了近50%的时间,同样容积的发酵罐啤酒生产能力提高了50%,而且各项消耗指标均有比较明显的下降;采用麦汁压滤技术,提高生产效率近50%;采用复合糖浆酿造高浓啤酒,提高设备利用率35%—50%。应用糖化热能回收利用项目,珠啤集团每天糖化从12锅提高到14锅,生产效率提高了16.7%,而且一年还可以节省蒸汽35000吨,创造300万元经济效益。珠啤集团在纯生啤酒的生产中采用低温膜过滤,减少了热能的消耗,达到了节能的目的。

    2006年6月,珠啤集团投入1200多万元合作开发的错流膜过滤取代硅藻土过滤技术成功启用。该技术具有提高产品质量、高效率、低损耗、节约资源、保护环境的特点,每吨啤酒的过滤耗水量比硅藻土过滤技术下降25%,过滤酒损下降80%。错流膜过滤技术使我国啤酒酿造技术首次与国际同步,是我国啤酒酿造技术的重大突破。得益于严格的节水措施和综合利用,2006年珠啤集团啤酒产量是2000年的2.03倍,但总用水量仅上升了11.6%。吨啤酒耗水从8.1吨下降到5.17吨。在节约用电方面,珠啤集团通过加强计量管理和用电考核、加装变频装置、采用电磁平衡式节电设备、运用溴化锂制冷技术、利用蒸汽发电后的余热进行制冷、严格控制设备运行参数、提高机器设备的运行效能等节电措施降低电耗。此外,他们通过对低压配电网络的低压回路安装节电装置,减少了各种电力电子装置的非线性、冲击性和不平衡用电特性对供配电网络的有害谐波,减少了电网传输损耗和设备功率消耗,净化了配电网络的污染,综合节电率达6.19%,一年可节电741.6万千瓦时。

    物尽其用变废为宝

    在生产的末端治理方面,珠啤集团投入重金改造现有生产设施,千方百计减少废水、废气和废渣的排放。

    近年来,珠啤集团投入近2500万元改进污水处理系统,目前珠啤集团日处理污水能力达到25000吨,经过处理后的污水COD平均低于60mg/l,BOD低于30mg/l,处理后的清洁水可以养鱼。目前,珠啤集团广州总部已成为广州市“工业环保游”的一大亮点。同时,珠啤集团投入1750万元对热电厂锅炉脱硫除尘系统和烟囱进行改造,烟尘排放实际浓度降低到50mg/m3以下,远低于企业排放执行标准的200mg/m3,二氧化硫排放浓度降低到1000mg/m3以下,脱硫效率达70%以上,实现了无烟排放。5年来,珠啤集团在产量翻一番的情况下,排污量反而减少了一半,其中COD排放量从327吨降低到180吨,下降了近150吨。由此,珠啤集团成为全国啤酒行业首家、广东省首批获得“清洁生产企业”称号的企业。2005年10月,珠啤集团荣获中国环境保护最高荣誉“国家环境友好企业”称号。

    物尽其用,打造无废料工厂是珠啤集团发展循环经济的一大亮点。珠啤集团采取相关措施,加强了对生产过程中产生的二氧化碳、酒糟、废酵母、冷凝水、废碱液等“废物”的循环利用,变“废”为“宝”。

    二氧化碳是啤酒发酵过程产生的副产物,每吨啤酒在发酵过程中可产生约20kg的二氧化碳。珠啤集团投资3000多万元引进二氧化碳回收设备,回收啤酒发酵产生的二氧化碳并提纯使用,2006年回收二氧化碳2.34万吨,创造经济效益近2000万元。同时,珠啤集团加强酒糟和废酵母的回收,每年就增加收入近2000万元。在沼气回收利用方面,珠啤集团投资3000多万元,将污水处理过程中每天产生的沼气进行回收、脱硫处理后用于发电、制冷。该项目已经投入运行,每年可发电约750万千瓦时,创造经济效益500万元。在日常生产经营中,珠啤集团还使用可以回收循环利用的玻璃瓶、塑箱等包装材料,设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作,年收入达3000多万元。

    据统计,近5年来,珠啤集团在环保、发展循环经济方面投入了17亿元,而产生的经济效益达3亿元。珠啤集团董事长、总经理方贵权说:“珠啤集团将一如既往地狠抓节能降耗工作,不断完善和发展循环经济,为创建节约型社会作出更大的贡献。”




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